随着科技的发展,社会的进步,很多消费者对需要的产品要求越来越高,作为厂家都能深深的体会到这一点,深圳徕科点胶阀高精密螺杆阀生产厂家有着多年的市场经验,在客户及行业里树立了---的---,为了满足不同客户的需求,深圳徕科也在不断地学习,来满足客户。
深圳徕科点胶阀高精密螺杆阀生产厂家,有自己的研发团队,能够根据市场要求研发出好的设备,就是一家值得称赞的厂家,不的公司是得不到发展的,只有不断地,才能够跟的上科技的进步,才能得到广大消费者的---和支持,有了消费者的---和支持,怎么可能会发展不好。
深圳徕科作为一家点胶阀高精密螺杆阀生产厂家,有的技术研发团队,和精神,为客户提供舒心的服务。
1、气泡air bubble
在压敏胶粘制品制作过程中,空气被卷在制品中,在制品表面上形成的凸起现象。
2、起泡 blister
压敏胶粘剂在基材上干燥时,由于表层胶已干,溶剂或水分在胶层内部膨胀形成气泡的现象。
3、pin hole
胶粘制品上因缺陷存在的肉眼可见或不易见的能透过光、湿气、电等的微小孔隙。
4、鱼眼 fish eye
因涂布中液体压敏胶粘剂对基材的润湿不好而产生的无胶圆点或压敏胶粘带卷取时带入的空气在 胶面上形成的近似圆形的不平整缺陷。
5、溢胶 oozing
压敏胶粘剂从卷状胶粘带的端面溢出,气动阀控制阀批发,造成端面发粘的现象。
---电子时代,产品的多样化,使精密点胶机的应用也越来越广泛。生产厂家在使用精密点胶机进行生产时,在生产制程中还是会遇到各种---小小的点胶问题。
1. 拉丝/拖尾;
现象:拉丝/拖尾、点胶中常见缺陷。
产生原因:胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离pcb的间距太大、粘胶剂过期或品质不好、贴片胶粘度太高、从冰箱中取出后未能恢复到室温、点胶量太多等。
解决办法:改换内径较大的胶嘴、降低点胶压力、调节“止动”高度、换胶,选择适合黏度的胶种、从冰箱中取出后应恢复到室温(约4h)、调整点胶量。
2. 胶嘴堵塞;
现象:胶嘴出量偏少活没有胶点出来。
产生原因:孔内未完全清洗干净、贴片胶中混入杂质、有堵孔现象、不相容的胶水相混合。
解决办法:换洁净的头、换较好的贴片胶、贴片胶牌号不应搞错。
3. 空打;
现象:只有点胶动作,不出现胶量。
产生原因:混入气泡、胶嘴堵塞。
解决办法:注射筒中的胶应进行脱气泡处理(---是自己装的胶)、按胶嘴堵塞方法处理。气动喷射式点胶机4. 元器件偏移;
现象:固化元器件移位,---时元器件引脚不在焊盘上。
产生原因:贴片胶出胶量不均匀(例如片式元件两点胶水一个多一个少)、贴片时元件移位、贴片粘胶力下降、点胶后pcb放置时间太长胶水半固化。
解决办法:检查胶嘴是否有堵塞,排除出胶不均匀现象;调整贴片机工作状态、换胶水、点胶后pcb放置时间不应过长(小于4h)。
5. 固化后、元器件粘结强度不够、波峰焊后会掉片;
现象:固化后元器件粘结强度不够,低于规范值,有时用手触摸会出现掉片。
产生原因:固化后工艺参数不---,---是温度不够;元件尺寸过大、吸热量大、光固化灯老化、胶水不够、元件/pcb有污染。
解决办法:调整固化曲线,---是提高固化温度,通常热固化胶的峰值固化温度很关键,达到峰值温度易引起掉片。对光固化胶来说,应该观察光固化灯是否老化、灯管是否有发黑现象、胶水的数量、元件/pcb是否有污染。
6. 固化后元件引脚上浮/移位;
现象:固化后元件引脚浮起来或移位,波峰焊后锡料会进入焊盘,---时出现短路和开路。
产生原因:贴片胶不均匀、贴片胶量过多、贴片时元件偏移。
解决办法:调整点胶工艺参数、控制点胶量、调整贴片工艺参数。
揭阳气动阀控制阀批发「多图」由深圳徕科技术有限公司提供。深圳徕科技术有限公司是广东 深圳 ,电子、电工产品制造设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、---发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在徕科---携全体员工热情欢迎---垂询洽谈,共创徕科美好的未来。
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